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老厂分矿网选厂选矿工段针对伴铜回收产量低,效益差等问题开展效能监察,实现了保锡增铜降耗目标,年增效300万元。

网选厂选矿工段自增加浮选系统以来,由于矿石性质变化较大,致使泡沫产率忽高忽低,量大时一个班干不完,量小时又不足开一个班,生产很难组织,加之脱杂与精选流程不相批配,导致有时一次铜硫分离即可出产品的泡沫不得不经过粗选再进精,既造成金属损失,又形成了人力物力的浪废,致使网选厂的伴铜回收生产 一直处于较低水平。针对这一问题,网选厂党总支将完善选矿工艺,提高伴铜回收作为效能监察的一项重要内容进行立项监察。一是调整作业方式,将原来一个班间断作业调整为三班连续作业,改变过去间隙作业、磨矿作业不到位所形成泡沫量不稳定的被动状况;二是对-7.5m处的1~4#6m分泥斗进行改造,调整管道坡度,增大沉淀面积和蓄矿量;三是将铜硫分离作业由原来的1粗1扫改1粗2扫,精选作业由原来的3精1扫改1精2扫,磨矿由原来的2次闭路改成现在的1次闭路;四是购置PH值电子显示器取代人工试纸监测;五是制定人人肩上有担子,个个心中有压力的考核办法进行当月兑现考核,并将原来10天取一次产品样,调整为5天取一次样。通过切实有效的效能监察,在确保锡生产的情况下,依靠技术进步和强化精细管理,使伴铜金属产量由原来的128吨/年提高到272.4吨/年,同比增加144.4吨,年创效达300万元,收到了较好的效能监察效果,为老厂分矿经济技术指标的实现做出了积极的努力。